早鸽—汇聚行业精英
  • 联系客服
  • 帮助中心
  • 投诉举报
  • 关注微信
400-006-1351
您的问题早鸽都有答案
3000+专业顾问
搜索
咨询

加气氯氧镁制品的生产工艺制作方法

  • 专利名称
    加气氯氧镁制品的生产工艺制作方法
  • 发明者
    李鹤秋, 裴恩久, 吴长光
  • 公开日
    1993年9月22日
  • 申请日期
    1992年3月16日
  • 优先权日
    1992年3月16日
  • 申请人
    深圳天马建材实业有限公司
  • 文档编号
    C04B28/32GK1076434SQ9210219
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种加气氯氧镁制品的生产工艺,是以菱苦土(A)、卤液(C)为胶结料,以粉煤灰(B)为辅助胶结料,先后混合,充分搅拌得A∶B∶C=1∶0~5∶0.9~4.3(重量)的均匀混合料浆,再加入料浆重量0.4~2%的发泡剂,强烈快速搅拌均匀后,立刻浇注入模,发泡成型,终凝后脱模、切模,施行自然养护,其特征在于所用的菱苦土是经600~800℃焙烧的fcao<3%的轻烧镁粉;所用的粉煤灰是含SiO240~60%,Al2O315~35%烧失量<10%的粉煤灰,所用的卤液MgCl2含量为20~30%,粉煤灰在与A料混合之前先经活化处理;料浆的成型温度为25~60℃2.如权利要求1所述的加气氯氧镁制品的生产工艺,其特征在于加入发泡剂的料浆,强力快速搅拌均匀后立即浇入组合式模具中,1~2分钟内,沿轨道送至成型室发泡静停2-4小时,待坯体终凝后,模具沿轨道移至削“面包头”工位削“面包头”而后移至提模工位,利用起落架提升侧模,侧模再送至浇注工位与底模重新组合成一个模具,带坯体的底模沿轨道移至切割工位进行水平切割,横切制成要求规格的砌块,切割后的坯体硬化后随底模移至推坯台,推坯机将砌块送至仓库,在干燥条件下继续养生,底模沿轨道回归至浇注工位,与侧模重新组合成一个模具3.如权利要求2所述的加气氯氧镁制品的生产工艺,其特征在于所使用的移动式组合模具的侧模采用电热侧模,温度控制在40~80℃4.如权利要求1或2所述的加气氯氧镁制品的生产工艺,所述的料浆在加入发泡剂之前,掺加下列至少一种改性剂(掺加量为料浆的重量百分数)1.0.5~2%的白炭黑,2.5~10%的滑石粉,3.0.05~0.15磷酸与硫酸锌,4.5~10%的碳酸钙,5.0.1~0.3%的矾土水泥、磷酸、氧化铁,6.0.05~0.15%的磷酸与硫酸镁,7.0.1~0.3%的氯化钠与三乙醇胺,8.0.1~0.5%的矾土水泥加氧化锌5.如权利要求3所述的加气氯氧镁制品的生产工艺,所述的料浆在加入发泡剂之前,掺加下列至少一种改性剂(掺加量为料浆的重量百分数)1.0.5~2%的白炭黑,2.5~10%的滑石粉,3.0.05~0.15%的磷酸与硫酸锌,4.5~10%的碳酸钙,5.0.1~0.3%的矾土水泥、磷酸、氧化铁,6.0.05~0.15%的磷酸与硫酸镁,7.0.1~0.3%的氯化钠与三乙醇胺,8.0.1~0.5%的矾土水泥加氧化锌
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:加气氯氧镁制品的生产工艺的制作方法“强化轻体混凝土及其制造方法”(CN88105139.X)公开了一种加气氯氧镁制品的制备方法。这是一种以氧、氯化镁为胶结料,以粉煤灰为辅助胶结料,经发泡制成的新型建筑材料。由于容量小、强度适中、保温隔热性能好,并可大量利用工业废渣,因而是一种前景十分广阔的廉价新型建筑材料。上述专利申请技术,经发泡的氧、氯化镁料浆在常温常压下成型,凝结硬化较慢,一般约需4-6小时,如果气温较低,如低于18℃,凝结硬化时间更长,甚至十几小时也不硬化。这就给此项技术的开发造成极大的困难,而且产量小,质量不够稳定,适应不了建筑业发展的需要。本发明的目的在于提供一种改进的加气氯氧镁制品生产工艺,采用这种生产工艺,不仅产量大,而且产品质量也稳定。本发明的加气氯氧镁制品的生产工艺,是以菱苦土(A)、卤液(C)为胶结料,以粉煤灰(B)为辅助胶结料。先后混合,充分搅拌,得A∶B∶C=1∶0~5∶0.9~4.3(重量)的均匀混合料浆,再加入料浆重0.4~2%的发泡剂,强烈快速搅拌均匀后立即浇注入模,发泡成型,终凝后脱模、切割、再施行自然养护,其特征在于所用的菱苦土是经600~800℃焙烧的fcao<3%的轻烧镁粉(不采用过烧苦土),所用的粉煤灰是SiO240~60%、Al20315~35%、烧失量<10%的粉煤灰,所用的卤液MgCl2含量为20~30%;粉煤灰与菱苦土混合搅拌前预先经活化处理;料浆成型温度为25~60℃。现有技术CN88105139X并未涉及主要原料的处理,但大量的试验研究表明,原材料的选择与处理对于产品的质量,实现加气氯氧镁制品的工业化生产极为重量。如果选用过烧的菱苦土,虽然Mgo含量也可能很高,但Mgo的活性很低,或者其中的有害杂质fcao(游离氧化钙)含量大于3%,那么制成的制品将会大量发生裂纹,使用中,块体发生膨胀、变形、裂纹甚至粉化,在成型温度较低时,凝结硬化很慢。本发明选用锻烧温度600~800℃之间的fcao含量小于3%的轻烧镁粉,能保证MgO与卤液反应的数量及足够的活性,既有利产品质量的稳定,凝结硬化快,早期强度高,也可有效地防止制品早期裂纹的产生。粉煤灰,就其用量而言,同样是加气氯氧镁制品的主要原料。粉煤灰的质量对制品的生产工艺和制品性能有很大的影响。在它的化学成份中,活性二氧化硅和三氧化二铝含量多,它们与MgO化合后的胶结性好,制品强度高。粉煤灰中的残余炭份(一般以烧失量表示)是一种有害成份,未燃炭可以吸附大量水分,使料浆液比大大增加,不利于浇注,大大降低制品强度。为了提高制品强度,保证正常生产,应选择二氧化硅、三氧化二铝含量较高,烧失量较小的粉煤灰。本发明推荐选用SiO240~60%,Al2O315~35%,烧失量小于10%的粉煤灰。试验证明,加气氯氧镁料浆在同一标准稠度下成型时,卤液浓度不同,所得制品强度有明显的差别。由不同浓度卤水配制的料浆水化相的类型和数量不完全相同,在宏观上引起了制品强度的变化。适当提高卤水浓度有利于制品强度的提高。为了提高制品强度,防止制品粉化现象的发生,本发明选用MgCl2含量为20~30%,相当于波美浓度为27~32Be的卤水。试验表明,粉煤灰的活化处理,是工业上生产氯氧镁制品时采取的一项重大工艺措施,对生产效率和制品质量影响很大,经处理后的粉煤灰比表面积大,有利于活性成分参加反应,料浆反应水化热利用充分,坏体硬化明显加快,制品的强度、抗裂性能大大改善,经处理的粉煤灰制成的料浆粘度增大,料浆水化热分布也比较均匀,所以发气稳定,产品稳定性好,也有利于制品的切割。所谓活化处理,可以采用人们熟知的处理方法,例如,可以采用磨细的方法,也可以是加入适量的激发剂(如石灰、石膏)。为了实现加气氯氧镁制品的工业化生产,生产效率是首要问题。料浆的成型温度对凝结硬化时间,对制品早期强度的发展有重要作用,是决定生产效率能否提高的关键。在自然温度低于18℃的情况下,发泡剂发气速度很慢,膨胀率低,料浆不易稠化凝结,批量生产无法进行。适当提高成型温度,既可大大缩短凝结硬化时间,提高产品的质量,还可适当增加粉煤灰的掺加量,降低产品成本,本发明推荐成型温度25~60℃。根据所需制品规格可以采用单个模具的成型方法,但当大批量生产时,则需要大量的模具。模具的保养维修劳动强度大,而且“面包头”生产量多,削面包头工作繁琐,特别当改变产品规格时必须全部更换模具,而且成型产品沿发气高度方向的性能不均匀,所以不易工业化,为了实现加气氯氧镁制品的工业化生产,本发明采用可以在生产线上移动的组合式模具,巧妙地地完成了从料浆浇注到坯体切割各工序过程,实现了制品从配料到制成规格砌块的连续机械化生产,具有相当高的生产效率,具体方法是加入发泡剂的料浆,强力快速搅拌均匀后立刻浇注入移动式组合模具中,1~2分钟内,沿轨道送至成型室,发泡静停2~4小时,待料浆终凝后,模具沿轨道移至削“面包头”式位削“面包头”,而后移至提模工位,利用起落架提升侧模,侧模再送至切割工位进行水平切割、横切制成要求规格的砌块;切割后的坯体硬化后随底模移至推坯台,推坯机将砌块送至仓库,在干燥条件下继续养生,底模沿轨道回归至浇注工位,与侧模重新组合成一个模具。
侧模升温至40~80℃,有利于大模具坯体内外同步硬化,提高产品质量,也有利于坯体的切割。当模具规格较小时,也可以通过适当提高成型室环境温度的办法实现坯体内外同步硬化。
与现有技术相比,本发明的生产工艺,成功地解决了连续化大批量生产过程中的效率和产品的质量问题,采用本发明的生产工艺,不仅可以批量生产200~700级不同等级的优质加气氯氧镁制品,而且,还可适当增大粉煤灰的掺加量,降低生产成本。
实施例11.将波美度为30°Be的氯化镁溶液470公斤(卤粉为辽宁复州湾盐厂产品,含Mgcl247.09%)磨细的粉煤灰(广东沙角电厂湿排灰,含SiO245%,Al2O332.19%,烧失量5.2%,细度180目筛余12.9%)300公斤送入搅拌机中搅拌3分钟,2.将菱苦土(辽宁海城轻烧镁厂产品,含MgO90%,Cao1.16%细度120目筛余2.9%)260公斤用螺旋输送机送入上述搅拌机中,搅抖2分钟,搅拌后用罗茨泵分4次泵入单轴快速搅拌机中,
3.将改性剂(由磷酸、硫酸镁配制而成)1公斤,双氧水(广州电化厂含H2O227%)3.6升加入单轴快速搅拌机中搅拌1分钟,立即浇注在3×0.5×0.3(米)轨道式组合模具中(模具事先涂刷脱模剂),1~2分钟内送到成型室固定地点发泡,静停约3小时。成型室空气温度35±2℃,一次浇注4个模,同法浇注64模,4.料浆终凝后,平模沿轨道移至“面包头”工位,用钢丝铣刀削“面包头”,5.平模沿轨道移至提模工位,提升侧模,6.底模(带坯体)分别移至水平切割工位、横切工位进行切割,制成0.5×0.3×0.1(米)砌块27块,7.底模(带切割后的坯体)沿轨道移至养生室硬化,8.坯体内部温度升高至60℃以上时,底模沿轨道移至推坯台,将半成品送入干燥库内继续养生至规定强度。
测得制品性能为干容重 420公斤/立方米抗压强度 2.5MPa实施例21.将粉煤灰(同实施例1)用球磨机磨细,细度160~180目之间,2.称取上述粉煤灰340公斤,用输送机送入装有430公斤卤液(同实施例1.波美度为27Be)的搅拌机中搅拌3分钟,然后用输送机加入170公斤菱苦土(同实施例1)继续搅拌3分钟,搅拌后料浆用罗茨泵分3次泵入单轴快速搅拌机中,3.将淀粉稳定剂少许,改性剂(由石灰硫酸配制而成)2公斤。双氧水(同实施例1)3.2升加入单轴快速搅拌机中搅拌约1分钟,立即浇注入3×0.5×0.3(米)轨道式组合模具中(模具事先涂刷脱模剂),1~2分钟内平模沿轨道移至成型室固定地点,发泡静停约2.5小时,模具侧模采用电热加温,温度40~60℃,空气温度30±2℃。一次浇3个模,同法浇注54模,4.以下步骤同实施例1。
测得制品性能为干容重 530公斤/立方米抗压强度 3.0MPa实施例31.将340公斤菱苦土(辽宁大石桥镁矿产品,含MgO83.8% Cao0.91%与70公斤粉煤灰(同实施例1)分别用输送机送入双轴锥形混料机中混合搅拌3分钟,2.将混合料送入装有340公斤卤液(由天津塘塘沽盐厂卤片配制,卤片含MgCl245.29%,卤液浓度31°Be)的搅拌机中搅拌3分钟,然后用罗茨泵4次(平均)泵入单轴快速搅拌机中,3.将改性剂(由磷酸、硫酸锌配制而成)0.5公斤,双氧水3.8升加入单轴快速搅拌机中搅拌1分钟,立即浇注入3×0.5×0.3(米)轨道式组合模具中(模具事先涂刷脱模剂),1-2分钟内送至成型室固定地点发泡静停2小时,成型室空气温度33±2℃。一次浇4模,同法浇注48模,4.以下步骤同实施例1。
测得制品性能为干容重300公斤/立方米抗压强度1.5Mpa。
注A为菱苦土 B粉煤灰 C卤液 D双氧水 E稳定剂 F改性剂


一种加气氯氧镁制品的生产工艺,其特征是以菱苦土,卤水为胶结料,经活化处理的粉煤灰为辅助胶结料,制成料浆,加入发泡剂搅拌均匀,浇注入移动式模具,在25~60℃下发泡成型,终凝后脱模、切割、自然养护至规定强度。采用本工艺生产加气氯氧镁制品,发气顺利,凝结硬化快,生产效率高,产品容重小,强度适中,保温隔热性能好,质量稳定,具有广阔的市场。



查看更多专利详情